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abb IRB3400機械手維修—死機故障診斷

日期:2024-11-25 人氣: 來源:etongyue.com 作者:ABB機器人維修

簡介:由于這次故障是在系統(tǒng)正常運行的過程中突然發(fā)生的,而且abb IRB3400機械手維修在死機時并未出現(xiàn)任何異,F(xiàn)象,想要直接斷定故障的原因無疑是非常困難的。當操作人員按下電動機的啟動按鈕后,系統(tǒng)共顯示出了11條錯誤信息!
  
在一次系統(tǒng)如常運行的過程中,機器人卻意外地出現(xiàn)了故障,它突然死機,并且發(fā)出了兩條報警信息:錯誤代碼20001(表明工作回路已經(jīng)斷開)和錯誤代碼10010(表示馬達當前處于關(guān)閉狀態(tài))。值得注意的是,這一突發(fā)事件發(fā)生時,并未伴隨其他任何異,F(xiàn)象。更為棘手的是,自那以后,每次嘗試開機,系統(tǒng)都會無一例外地顯示出六條錯誤信息,其中就包括了之前提到的20001錯誤。而當操作人員壓下電動機的啟動按鈕后,錯誤信息的數(shù)量更是激增到了七條,這新增的錯誤中不僅再次出現(xiàn)了10010錯誤,還包含了之前開機時就已經(jīng)出現(xiàn)過的兩條錯誤,機器人也徹底陷入了死機狀態(tài),無法繼續(xù)執(zhí)行任何指令。
abb IRB3400機械手維修—死機故障診斷
IRB3400系列機器人,作為瑞典ABB公司在90年代推出的杰出產(chǎn)品,根據(jù)手腕的活動范圍以及夾持物體的重量,被精心劃分為三種不同的規(guī)格。而本系統(tǒng)所采用的是IRB3400/1.95-30型機器人,這意味著它的手腕中心與基座中心的最大活動距離可達1.95米,同時,它的最大夾持重量也達到了30公斤。這款機器人具備六個旋轉(zhuǎn)自由度,能夠靈活地完成各種復(fù)雜任務(wù)。而在本系統(tǒng)中,由于機器人還可以在直線導(dǎo)軌上自由行走,它的自由度又增加了一個。在柔性制造單元中,這款機器人主要負責(zé)加工機床的裝卸料工作,以及工件在單元內(nèi)部的搬運任務(wù),是生產(chǎn)線上的得力助手。
 
由于這次故障是在系統(tǒng)正常運行的過程中突然發(fā)生的,而且abb IRB3400機械手維修在死機時并未出現(xiàn)任何異常現(xiàn)象,想要直接斷定故障的原因無疑是非常困難的。當操作人員按下電動機的啟動按鈕后,系統(tǒng)共顯示出了11條錯誤信息。經(jīng)過初步判斷,認為這些錯誤信息中的某些很可能是相互關(guān)聯(lián)的,也就是說,當其中的一些錯誤被排除后,另一些錯誤可能會隨之自動消失。為了找到問題的癥結(jié)所在,對這11條錯誤信息進行了全面而深入的研究,并決定以其中的幾條錯誤信息為突破口,逐一進行排查和分析。
 
在abb IRB3400機械手維修排查的過程中,注意到,開機時出現(xiàn)的第一條錯誤信息是38001錯誤(提示后備電池喪失)。這里的后備電池是指安裝在機器人機身上的四節(jié)可充電鎳-鎘電池。在過去的使用過程中,也曾遇到過這個錯誤。一旦這個錯誤發(fā)生,機器人的原點信息就會丟失。以往,只需要通過重新調(diào)整機器人的原點,并對機器人進行一段時間的開機充電,就可以恢復(fù)正常使用。這次由于機器人已經(jīng)死機,無法手動調(diào)整它的原點?紤]到機器人的后備電池已經(jīng)四年沒有更換過,迅速進行更換。在充電一段時間后,再次嘗試開機,abb IRB3400機械手維修38001錯誤確實消失了,但機器人仍然無法正常工作。
abb IRB3400機械手維修—死機故障診斷
可以判斷,這次abb IRB3400機械手維修故障的主要原因并非由38001錯誤引起。在壓下電動機按鈕后出現(xiàn)的錯誤信息中,有一條是33201錯誤(表示從計算機控制器上讀取軸的信息時發(fā)生了錯誤)。由于經(jīng)常通過機器人的離線編程接口讀入運行程序,不得不考慮機器人的控制計算機是否可能感染了病毒。在進行所有的診斷和維修過程中,都必須確保機器人的操作系統(tǒng)處于正常狀態(tài)?刂朴嬎銠C使用20M的內(nèi)存來存放操作系統(tǒng)軟件及相關(guān)數(shù)據(jù),而沒有配備硬盤。為了排除操作系統(tǒng)的故障,嘗試通過放電清空內(nèi)存,并重新安裝控制軟件。然而,在重新啟動后,發(fā)現(xiàn)錯誤信息仍然與之前相同。這表明,操作系統(tǒng)并沒有出現(xiàn)故障。
 
在進一步的回路檢查中,發(fā)現(xiàn)無論是開機還是壓下電動機按鈕后,都會出現(xiàn)10012錯誤(由某些安全保護設(shè)施導(dǎo)致的運行回路斷開)。這個錯誤很可能與上面提到的20001和10010錯誤相關(guān)聯(lián)。它表明,在壓下電動機按鈕后,工作回路處于開路狀態(tài),這直接導(dǎo)致了機器人的死機。這一發(fā)現(xiàn)進一步定位和解決故障提供了重要的線索。

文章來源,工業(yè)機器人維修官網(wǎng):etongyue.com

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